1、改造方案
本次改造主要是根據企業電機系統設施的現狀和存在的問題,針對電廠系統特點,對#3、#4、#5、#6鍋爐引風機、一次風機、二次風機共計12臺(電機總裝機容量3900KW)6KV電機進行變頻節電技術改造,采用高壓變頻調速技術,根據工況需要,控制電機的轉速,來調節風量的變化,以替代落后的擋板調節方式,以減少電能損耗。同時,風量的變化由非線性改善為線性,使得爐膛的燃燒效能控制變得更及時、精確。從而達到節能降耗和提高自動化程度的雙重目的。本次節電技術改造新建一座高壓變頻室、增加變頻調速裝置12臺、DCS控制系統、、通風系統及配電設施。
1.1變頻器選型
近年來已有很多大中型電廠采用變頻技術進行節電技術改造的實例,實踐證明不但節電效果明顯,而且提高系統的安全性,不存在運行風險。此次節電技術改造設備選用原則,變頻技術先進,成熟可靠。選擇雷奇節能科技股份有限公司生產的LOVOL系列高壓智能節電裝置(變頻器),該產品由移相變壓器,功率單元和控制器組成。高壓變頻器采用模塊化設計,互換性好、維修簡單,噪音低,諧波含量小,不會引起電機的轉矩脈動,對電機沒有特殊要求。高壓變頻調速系統的結構圖如下:
1.2電氣改造方案
采用一拖一自動旁路控制,實現變頻/工頻自動切換。旁路柜在節電器進、出線端增加了兩個隔離刀閘,以便在節電器退出而電機運行于旁路時,能安全地進行節電器的故障處理或維護工作。旁路柜主回路主要配置:三個真空接觸器(KM1、KM2、KM3)和兩個高壓隔離開關K1、K2。KM2與KM3實現電氣互鎖,當KM1、KM2閉合,KM3斷開時,電機變頻運行;當KM1、KM2斷開,KM3閉合時,電機工頻運行。另外,KM1閉合時,K1操作手柄被鎖死,不能操作;KM3閉合時,K2操作手柄被鎖死,不能操作。自動旁路控制結構圖如下:
1.3系統控制方案
(1)本地控制:利用系統控制器上的鍵盤、控制柜上的按鈕、電位器旋鈕等就地控制。(2)遠程控制:變頻器與DCS系統連接,進行數據通訊,使運行人員通過DCS系統畫面對變頻器的工作電流,運行狀態及故障信息進行監控,由DCS實現控制。
1.4系統散熱方案
設備自身發熱量較大,運行環境的溫度和濕度會影響設備的穩定性及功率元件的使用壽命,為了使變頻器能長期穩定和可靠地運行,采用室內空調冷卻方式,滿足設備對溫度和濕度的要求。
2、變頻改造效果分析
2.1節電效果
節電改造前,鍋爐正常工況下引風機檔板的平均開度在70-80%左右,二次風機在35-45%左右。采用落后的檔板調節控制方式,用電量高居高不下,影響機組的經濟運行質量。本次節電改造于2012年10月安裝調試完畢,經過一段時間的運行測試,以3#鍋爐引風機為例,原工頻電流由平均49.5A下降到變頻后的36-39A,功率因數由0.8左右提高到0.95左右。從12臺改造后的風機運行情況看,完全能夠滿足鍋爐運行工藝的要求(主要是風壓、風量、加減風的速率等)。運行后一年的電表數據表明,經過變頻改造后12臺風機總計節電量為280萬KWh,比擋板調節控制方式節能率達到23%,節能效果十分顯著。并且電機在啟動、運行調節、控制操作等方面都得到極大的改善。
2.2其它效果
(1)采用變頻調速控制后,杜絕“大馬拉小車”現象,既提高了電機效率,又滿足了生產工藝要求;
(2)采用變頻調速控制后,由于變頻技術裝置內的直流電抗器能很好的改善功率因數,功率因數由0.8左右提高到0.95以上,提高了有功功率,減少了設備和線路無功損耗;
(3)實現了電機的軟啟動,避免了對電網的沖擊,提高了系統的可靠性,延長了設備的使用壽命;
(4)減少風機葉片和軸承的磨損,延長大修周期、節省維修費用。風機、管網振動大幅減小,降低了噪聲對環境的影響;
(5)變頻器的過載、過壓、過流、欠壓、電源缺相等自動保護功能,使系統的安全可靠性大大提高;
(6)由于變頻器具有工頻/變頻自動切換功能,變頻器發生重故障時可在2-3秒內切換到工頻運行,且在變頻調速控制系統檢修維護或故障時,工頻控制系統照樣可以正常運行,滿足風機系統對電機高可靠性運行的要求;
(7)實現了高壓變頻裝置與主控室DCS系統連接,DCS系統能夠滿足實時性的要求,經過電廠運行的邏輯實現對變頻器的控制,對各種數據的分析和判斷,這也是電廠提高效率的關鍵環節之一。
3、結語
在發電企業中,風機水泵類等高耗能設備較多,應用變頻調速技術進行節能改造已經逐漸被接受。實際運行中變頻器在經歷了各種電氣、機械、環境溫度影響下動作迅速可靠,運行穩定,節能效果顯著,是一種理想的調速控制方式,經濟效益及社會效益十分明顯。